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Précisions et correctif

 

On m'avait bien dit que le livre parfait n'existe pas ! Que le lecteur veuille bien me pardonner...

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Les précisions et les corrections sont reproduites ci-dessous :

page 20

Schéma 1.5.  : le condensateur C a pour paramètre Init. Cap. Voltage=20.

 

page 33

Schéma 1.10.  : pour le lecteur qui désire simuler ce schéma, précisons que la tension U est constituée d'une source de tension à 2 niveaux accessible par Elements > Source > Voltage > Step - (2 levels) avec Vstep1=10, Vstep2=0, Tstep=78 ms et T_transition=0.

 

page 59

Expérimentation : "montrer que H2=H1/(1+H1*K)" (donnée dans la réponse), et non H2=H1/(H1*K).

 

page 94

Au lieu de "Les seuls systèmes stables en boucle ouverte sont les systèmes du premier et du deuxième ordre" lire "Les seuls systèmes stables sont, en boucle ouverte, les systèmes du premier et du deuxième ordre". Les seuls systèmes dont les FTBOC se comportent comme des systèmes du premier ou du second ordre sont toujours stables quand on les reboucle. Un correcteur P ne peut donc jamais déstabiliser un système dont la FTBONC est du premier ou du deuxième ordre, car un correcteur P ne modifie pas l'ordre du système qu'il corrige.

 

page 106

Schéma 4.1. : au lieu d'une résistance de charge R=1 ohm prendre R=1 kohm.

 

page 157

Schéma 5.8. :  au lieu de "P. Width=2*(178-90)-1" écrit sur le schéma prendre, comme bien spécifié en note de bas de page, P.Width=2*(180-178)-1.

 

page 160

Schéma 5.9. :  au lieu de "Gain=0,3" du correcteur PI de tension, prendre "Gain=0,03" (le schéma 5.9. est identique au schéma 1.12.)

 

pages 179 - 180

Schéma 7.2. :  le bloc M-E du moteur a bien son paramètre Master/slave positionné à 0 comme (mal) dit en note de bas de page. Le paramètre K2 a pour valeur K2=0.01 et non K2=0v01.

pages 213

Prendre Rc = 5.Vdc/Idc et non Vdc/(5.Idc).

pages 223

Schéma 8.8. : prendre Td=2,8 ms et non Td=2,8 s.

 

 

pages 245

Réponse 10 du test : le courant de ligne se rapproche davantage d'un courant pulsé (et non "d'une allure en créneaux") qui possède un cos delta plus faible que l'allure en créneaux.

 

 

pages 248 et 250

Schémas 10.2. et 10.3 :  au lieu d'un décalage de 720 du bloc de construction de angle[°] prendre un décalage de 360.

 

page 259

Schéma 10.6. : le point commun de l'enroulement primaire du transformateur 1 reste en l'air et n'est donc pas raccordé à la masse ; il s'agit bien d'un couplage Yyn comme correctement annoncé sur le schéma.

page 300

En fin de page, le couple maximal du moteur synchrone alimenté par (Un, +/- 2.fn) laisse supposer être 4 fois plus faible que le couple maximal obtenu sous (Un, +/- fn) alors qu'il n'est que 2 fois plus faible (contrairement au moteur asynchrone où il est effectivement 4 fois plus faible).

 

 

page 303

L'ordre des fréquences d'essai (courbes des couples électromagnétiques) a été inversé : lire 10 Hz, 20 Hz etc..au lieu de 50 Hz, 40 Hz…

 

page 364

Schéma A.5. :  identique au schéma 5.9. ou 1.12.

 

page 365

Schéma A.6. : bloc boost identique au bloc boost du chapitre 12 (prendre la valeur 106 à la ligne 4 et non la valeur 103). Cette correction ne modifie cependant pas significativement les résultats.

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